在算賬經營的道路上,寶武集團中南股份能源環保部發電車間沒有依賴“大刀闊斧”的改革,而是從設備角落的舊閥門到管網里的每一噸蒸汽流量,用“錙銖必較”的較真勁,算清每一筆成本賬、效益賬,讓“算賬經營”理念在生產一線落地生根、開花結果。

舊閥“上崗”:廢品變身“金疙瘩”
發電車間BSP鍋爐的兩臺給水泵回流電動閥,是出了名的“耗材大戶”。因長期承擔流量調節功能,閥芯被介質沖刷得坑坑洼洼,內漏問題越來越嚴重,成了能源浪費的“漏斗”。按照常規做法,更換新閥需要一次性投入28萬元采購設備。“新閥雖好,但成本太高,倉庫里有沒有能利用的舊件?”車間主任的一句話,點醒了在場的每一個人。
團隊立刻查閱倉庫設備報廢臺賬,一款“鍋爐給水旁路調節閥”讓大家眼前一亮——這款報廢閥門規格與所需一致,設計壓力甚至遠超當前工況需求,只是因工藝調整被閑置。“改改就能用!”說干就干。團隊迅速行動,對舊閥開展拆解、清洗、更換密封件、校準執行機構等一系列“微創手術”,讓舊閥“重獲新生”。安裝調試后,閥門運行穩定可靠,一舉省下費用27萬元。這次“變廢為寶”,讓員工們真切感受到:原來“算賬”不是等錢花出去再心疼,而是在花錢前多問一句——“有沒有更省的辦法?”

蒸汽“改道”:浪費轉為“效益源”
煉鋼工序蒸汽自用系統投用后,車間又遇到新難題:飽和蒸汽回收流量時常“爆表”,瞬間沖到90t/h,而1號LSP汽輪發電機組的最大承受能力僅為60t/h。為保證機組安全,只能頻繁打開對空排氣閥,將多余蒸汽白白排入大氣。“放掉的都是錢!得想辦法把這些蒸汽接住。”
車間迅速成立攻堅小組,對著蒸汽管網圖反復琢磨,同步收集、分析運行參數。他們發現,2號LSP汽輪發電機組尚有一定負荷空間,關鍵是缺少一條“通道”引流多余蒸汽。方案很快成型:在過熱蒸汽管網增加一道電動隔離閥,防止蒸汽倒灌;在飽和蒸汽管上新增一條聯通管和電動隔離閥,給蒸汽裝上“智能轉向開關”。當1號機組“吃不下”時,閥門自動切換,將多余蒸汽“導流”至2號機組。改造后,效果立竿見影:原本放散的蒸汽被“請”進2號機組,每天多回收蒸汽約19噸,轉化為電能約0.3萬kWh,年創效達20萬元。更重要的是,蒸汽“零放散”的目標成為現實,再也不用聽著排汽的“嘶嘶”聲心疼。
從舊閥復用省下27萬元,到蒸汽改道年增效益20萬元,發電車間用實踐證明:算賬經營從不是復雜的財務公式,而是在生產細節中始終保持成本敏感——看到舊設備先想“能不能再用”,遇到浪費先算“能省多少錢”。更深層來看,“算賬經營”不只是“算好每一筆賬、用好每一分錢”,更是讓員工意識到:車間里的每一度電、每一個零件、每一噸蒸汽,都緊連著該公司效益,緊連著大家的“錢袋子”。 (哈小輝)




























